20240627 Fullchamp 第14屆QCC活動成果發表會:展現持續改善、追求卓越企業精神
Fullchamp始終秉承“全員參與、持續改善、追求卓越”的理念,自2016年起將QCC品管圈活動 (Quality Control Circle) 每年舉辦兩次,作為提升產品品質與公司管理的重要舉措。
2024年06月27日,Fullchamp舉辦第十四屆品管圈活動成果發表會。本次活動中,四位資深泰籍同仁自願參與QCC專案實施,為QCC注入新的活力,也彰顯公司對多元化人才的重視和包容。
發表會上,8個QCC圈的改善專案涉及生產成本、運營、管理等多個方面,各圈代表通過詳實的資料和圖表,展示改善專案實施前後對比情況,充分證明專案的有效性,其中,【畫圈圈】、【卡車圈】、【Joe火圈】分別獲得第三名、第二名與第一名的殊榮:
- 第三名- 開發部的【畫圈圈】: 主題”試棒加工時間減少30%”
開發部於2021年~2023年,平均製作試棒 1,728 支。為提升試棒加工效率,【畫圈圈】團隊著手分析試棒加工流程,並記錄試棒銑製與車製時間。數據顯示,銑製時間是車製時間的兩倍,成為加工時間的主要瓶頸。
針對試棒平行度與厚度尺寸是影響銑製時間的重要因素,【畫圈圈】團隊發揮開發精神,在鋸床上增加取樣試棒時的固定裝置,精準控制試棒平行度與厚度標準。
【畫圈圈】團隊透過細緻的分析與創新的解決方案,成功縮短試棒加工時間66.6%,遠超出目標設定的30%!
- 第二名- 品保部的【卡車圈】: 主題”提升 產品出貨報告 製作效率30%”
Fullchamp 遵循 IATF16949 的嚴謹標準進行品質控管,OQC 負責記錄實驗室測試數據與量測數據,並與材料憑證資料整合為出貨報告,供客戶追蹤產品資訊。然而,傳統的出貨報告製作流程耗時費力,亟需改善。
為提升出貨報告製作效率,品保部【卡車圈】團隊依據 CMM 的編程規範,自行開發程式 “自動產出 Excel 量測數據報表”。
同仁直接複製CMM的原始測試數據到出貨報告中,大幅簡化數據輸入流程,輸入量測數據的時間更縮短 50%,每月減少 23.8 小時的人工輸入工時。
【卡車圈】團隊的卓越編程能力,成功解決出貨報告製作效率的問題,也大幅降低人為錯誤的風險。
- 第一名- 系統整合部的【Joe火圈】: 主題“鍛造課空壓用量改善- 節省20%空壓用量”
為降低鍛造課每月的空壓氣體消耗量,【Joe火圈】的設備維護同仁深入分析原因,於 2023 年 7 月開始實施改善對策。經過觀察與分析,【Joe火圈】團隊列出四項改善對策,並於 2023 年 7 月開始逐項實施。
截至2024年6月,鍛造課的空壓平均用量由原始的 18 m3/pcs 降至 13.5 m3/pcs,改善幅度達 25%,預估每年可減少 42,468 kg 的二氧化碳排放量。
【Joe火圈】團隊透過細緻的觀察、分析與實施,成功降低鍛造課的空壓用量,不僅節省成本,也為環境保護做出貢獻。
Fullchamp 的 QCC 活動已成為公司文化的重要一環。總經理帶領全體同仁,透過推動QCC專案實現材料成本節省與優化生產流程,推動著公司不斷進步! 同仁們深入分析工作流程,找出改善契機,並共同研發創新的解決方案,不僅為公司帶來了實質性的效益,更彰顯同仁們卓越的團隊合作能力與創新求進精神,為永續發展奠定堅實基礎。